机修厂在抓好安全生产的同时,不断创新工作思路,积极开展技术创新、修旧利废活动。近日,成功自行加工制造两台320皮带滚筒,为下步开拓外部市场打下良好的基础。
皮带滚筒在煤矿生产中需求量很大,据了解,目前公司各矿滚筒都是外购,机修厂积极响应公司科技创新号召,本着“修旧利废、节约成本”的原则,通过上网查询资料、结合多年维修经验,自行研制320滚筒。皮带滚筒结构并不复杂,中间一条轴,轴两头有轴承和轴承座,与钢板卷成的滚筒,装配一起就可,在装配工作中为了保证轴与滚筒的同心度,制作4点定心工装。滚筒轴与外面管筒要保持同心度,两头的轴承座也要保持同心度,工作人员采用双顶尖法,利用卡盘卡一个圆钢,然后车削一个顶尖,这样才能保证尾座与顶尖同心,加上尾座顶尖顶住滚筒轴中心孔,利用找正盘和四点定心装置逐步细调同心度,这样保证了轴与管筒以及两端轴承座的同心,确保了产品质量。起初,机修厂外购了2套轴承座,价格在600元左右,价格太高,为了节约成本,生产人员根据内孔的大小、厚薄,采用不同尺寸大小的钢板,叠加焊接的方法,如利用一块钢板直接加工,所用钢板很厚,没有现成的,加工量大,成本高,而自己加工轴承座,一个滚筒用2套轴承座,就能节约200余元,下一步准备自制模具,铸造轴承座,进一步节约了成本。
房 丽