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实业公司技术改造项目简介

来源:|发布时间:2021-07-14|浏览次数:


一、 熄焦车牵引钩改造

炼焦工区熄焦车牵引钩,使用时易磨损,一般2-3年即需更换一次,而且因是特殊构件,价格相对较高,每次更换需花费一万元左右,换下来的牵引钩也无法修复利用。维修工区根据实际工作经验,探索改造办法,经重新设计,利用废旧煤槽底板,加工成替代牵引钩。安装使用后,熄焦车行驶平稳,运行效果良好,且大幅度地减少了磨损。

改造前后图片对比 


二、炼焦工区2#捣固机摩擦板改造

炼焦工区2#捣固机锤杆原摩擦板为异形摩擦板,工作时易磨损,维修时难更换。据统计,每年异形摩擦板消耗500余块,价值达6万余元。针对异形摩擦板存在的问题,维修工区根据其工作原理改为直角摩擦板,以增加配件使用强度。经试用,直角摩擦板较异形摩擦板磨损程度低,并且更换方便。每年直角摩擦板消耗大约200块,比异形摩擦板减少了300余块,节约成本3万余元。

改造前后图片对比

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三、炼焦工区自制装煤车大链加油设备

由于装煤车大链紧靠煤槽底板,没有空隙,不便于加油。由于加油不及时,链条磨损严重,每年更换链条需花费2万多元。为解决这一难题,维修工区组织技术人员利用废旧钢板焊制了一个小型油箱,并用旧液压泵改制成小型喷油枪,自制成加油设备。试用证明,该举措成功解决了加油难的问题,减少了链条磨损,节约了成本。

设计制造图片




四、洗煤工区更换循环泵

洗煤工区原循环泵抽水量为800m3/h,功率为132KW。因排量大易抽空,产生的气体易腐蚀泵体,磨损泵体机械密封,造成渗水甚至漏水现象,由于循环泵安装在泵池内,一旦漏水将会淹没循环泵和电机,造成经济损失。洗煤工区根据设备运行数据,经认真分析研究,对循环泵进行更新,改为抽水量300 m3/h、功率55KW的新泵。试用表明,此项更新既能满足生产需求,又降低了电能消耗。每月可节约4600余度电。

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五、洗煤工区改造振动筛

洗煤工区原1854振动筛存在脱煤率低、筛布易磨损、筛架易折损、噪音大和耗电量大等问题,现将配用两台11KW电机的1854振动筛,改为仅需一台4KW电机的1340振动筛。改造后的1340振动筛相对噪音低、产能高、耗电量低、维护费用少等优点。每月可节约1000度电。

改造前后对比照片  




六、汽轮机油箱回油设施革新改造

1号汽轮机机组使用年限过长,导致油箱回油中夹带蒸汽。蒸汽在油箱内凝结成水汽,造成油质劣化,影响设备安全运行,而油箱定期排污放水无法消除这一现象。电厂技术人员经过学习先进经验,结合实际反复论证试验,成功解决了这一难题,他们在油箱顶部增开一排气口,增设电动排风装置并经管道引入油箱,避免蒸汽在油箱内凝结。通过一段时间调试运行,油箱内油质含水量明显减少,该小革新既降低了油量损耗、节约了成本,又提高了设备运行效率。#p#分页标题#e# 

改造后效果


七、自制油水分离器

由于汽轮机油箱内易产生结水现象,需定期排水,而水中又含有大量的汽轮机油。为尽量回收汽轮机油,电厂技术人员依据两种物质的不同物理特性,制作了油水分离桶,利用油和水的密度差将二者分离,然后再用滤油机过滤,提高汽轮机油回收率。这一措施平均每月可回收机油约200斤。

设计制造图




八、皮带联轴器的改造

皮带机原来是钢性联轴传动,运行时钢性联轴器易磨损十字节,使用寿命短,维修更换工时长。备运工区技术人员将其改造成弹性连轴传动,改造后的弹性联轴器,具有维修用时间短、使用寿命长的优点。维修时除定期维修尼龙销轴外,不需更换整套联轴器,并且更换一次尼龙销轴十几分钟便可完成,既节约了材料,又减少了因更换联轴器而耽误的生产时间。

改造后照片


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